脱硫设施不达标的八家电厂是?
我国2010年公布脱硫设施不正常运行电厂名单及处罚结果的公告:根据《国务院关于印发节能减排综合性工
作方案的通知》(国发〔2007〕15号),《排污费征收标准管理办法》( 计委、财政部、 环保总局、
经贸委令第31号),《污染源自动监控管理办法》( 环境保护总局令第28号)和《排污费征收工作稽
查办法》( 环境保护总局令第42号)等文件要求,依据环境保护部组织实施的主要污染物总量减排现场核
查结果,《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发〔2007〕36号),《 发展
改革委 环保总局关于印发〈燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法〉(试行)的通知》(发改
价格〔2007〕1176号),现将2010年度脱硫设施不正常运行的燃煤电厂核查及处理结果公告如下:(除尘布袋)
(一)河南国电民权发电有限公司:位于河南省商丘市,现有2台600MW机组,2010年发电量62.3亿千瓦时,煤
炭消耗量278万吨,平均硫份为0.85%,全年享受 脱硫电价补贴政策.经核查核实,该公司两台机组采用一
炉一塔石灰石-石膏湿法脱硫工艺,由于实际燃煤硫份长期超过脱硫设施设计硫份,经常开启旁路运行,二氧
化硫超标排放现象严重;脱硫设施监测仪表故障长期不维修,运行参数混乱.为逃避处罚,人为修改脱硫设施
运行历史数据,弄虚作假.两套脱硫设施全烟气投运率分别为82%和83.3%,综合脱硫效率均为70%,全公司二氧
化硫年排放量为11449吨。
(二)内蒙古中电投霍煤鸿骏铝自备电厂:位于内蒙古通辽市,现有8台机组,总装机容量为1200MW(2×
50MW,2×100MW,2×150MW和2×300MW),2010年发电量72.4亿千瓦时,煤炭消费量663.6万吨,平均硫份
0.51%.经核查核实,该电厂3号和4号机组采用两炉一塔半干法脱硫工艺,二氧化硫浓度长期超标排放.为逃避
处罚,弄虚作假,人为修改数据,将超标排放浓度修改为达标排放浓度.全年综合脱硫效率为58.5%,全厂二氧
化硫年排放量为20908吨。
(三)江苏连云港新海发电有限公司:现有2台330MW发电机组,2010年发电量为39.77亿千瓦时,煤炭消费量
为164万吨,平均硫份为1.02%,全年享受 脱硫电价补贴政策.经核查核实,该公司两台机组采用一炉一塔
回流式烟气循环流化床半干法脱硫工艺,脱硫设施的石灰石投料系统不按规范要求运行,全年时开时停,并有
多次10天以上停加石灰石问题,二氧化硫排放浓度超标问题突出.为逃避处罚,人为修改烟气自动在线监测仪
器参数,弄虚作假.两套脱硫设施全年投运率均为75%,综合脱硫效率为60%,全公司二氧化硫年排放量为11676
吨。
(四)河南能信热电有限公司:位于河南省许昌市,现有2台200MW热电联产机组,2010年发电量18.75亿千瓦
时,煤炭消费量132万吨,平均硫份为0.83%,全年享受 脱硫电价补贴政策.经核查核实,该公司采用两炉
一塔石灰石—石膏湿法脱硫工艺,脱硫设施不能正常运行,吸收塔塔体,烟道腐蚀严重,GGH故障多,造成脱硫
设施经常停运,长期开启旁路运行,二氧化硫超标排放现象严重.2010年上半年该公司被环境保护部通报批评
,并要求整改,但未完成整改任务.脱硫设施全年投运率为70%,综合脱硫效率为40%,全公司二氧化硫年排放
量为11692 吨.
(五)广东东莞市三联热电厂:现有4台机组,总装机容量为335MW(1×150MW,1×135MW和2×25MW),2010年发
电量19.25亿千瓦时,煤炭消耗量91万吨,平均硫份0.74%.150MW和135MW两台机组为循环流化床锅炉炉内脱硫
工艺.经核查核实,该厂脱硫系统烟气在线监测数据严重失真,二氧化硫实际排放浓度长期超标,综合脱硫效
率为42.5%,全厂二氧化硫年排放量为7077吨.
(六)湖南华电石门发电有限公司:位于湖南省常德市,现有2台300MW发电机组,2010年发电量22.4亿千瓦时
。煤炭消耗量107万吨,平均硫份为1.60%,全年享受 脱硫电价补贴政策.经核查核实,该公司两台机组采
用一炉一塔石灰石—石膏湿法脱硫工艺.实际燃煤硫份远超过脱硫设施设计1.2%的硫份,有时燃用煤炭硫份
超过3%,二氧化硫长期超标排放.北京雪迪龙公司提供的烟气在线监测仪器数据严重失真,净烟气在线监测
系统二氧化硫测量值与DCS显示值存在明显差异,人为 改DCS数据,弄虚作假.为逃避处罚,在铅封的烟气旁
路挡板内部进行 改,实际长期带旁路运行脱硫系统.脱硫设施全烟气投运率分别为82%和81.7%,综合脱硫
效率分别为65%和64%,全公司二氧化硫年排放量为10332吨。
(七) 甘肃西固热电公司:位于甘肃省兰州市,现有2台165MW和2台330MW机组,2010年发电量53.1亿千
瓦时,煤炭消耗量275万吨,平均硫份0.56%,全年享受 脱硫电价补贴政策.经核查核实,该公司两台
165MW机组采用两炉一塔石灰石-石膏湿法脱硫工艺,机组脱硫系统运行情况较差,旁路挡板铅封不规范,原烟
气通过旁路排放比例高,烟气二氧化硫排放浓度长期超标.两台机组脱硫设施全烟气投运率为80.3%,综合脱
硫效率为64.25%,全公司二氧化硫年排放量为5611吨.
(八)四川乐山海虹发电有限公司(原名峨眉山铝业集团有限公司):位于四川省乐山市,现有2台135MW机组
,2010年发电量12.8亿千瓦时,煤炭消耗量75万吨,平均硫份为1.23%,不享受 脱硫电价补贴政策.经
核查核实,该公司两台机组采用循环流化床炉内脱硫工艺,2010年1月到6月未加石灰石,DCS系统存储时间
达不到要求,脱硫设施不运行,二氧化硫长期超标排放.全年脱硫设施综合脱硫效率为0%,全厂二氧化硫
年排放量为15682吨.
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