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2022年3月22日是第三十届“世界水日”,3月22日至28日是第三十五届“中国水周”。
多年来,中国石化深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,积极落实国家节水行动方案,实施水资源消耗总量和强度双控制度,深度节水控水,加快推进用水方式向节约集约转变,不断提高用水效率,建设节水型企业。
2018年:
在工信部、水利部、国家发改委等联合组织开展的2017年度钢铁、纺织染整、造纸、乙烯、味精行业水效领跑者引领行动中,镇海炼化荣获乙烯行业唯一水效领跑者企业称号
2020年:
在工信部、水利部、国家发改委、国家市场监管总局组织开展的2020年重点用水企业水效领跑者引领行动中,镇海炼化荣获石油炼制行业唯一水效领跑者企业称号;镇海炼化、燕山石化荣获乙烯行业水效领跑者企业称号
2021年:
在中国石油和化学工业联合会组织的重点用水企业2020年度水效领跑者评选活动中,青岛炼化、镇海炼化、天津石化包揽了原油加工水效领跑者标杆企业前三名;茂名石化、镇海炼化成为乙烯生产水效领跑者标杆企业前两名;中天合创化工分公司荣获煤制烯烃水效领跑者标杆企业第一名
高效节水是石化工业高质量发展必然选择。水利部2021年7月公布的《2020年中国水资源公报》显示,2020年工业用水1030.4亿立方米,占全国用水总量的17.7%;工业耗水量237.8亿立方米,占耗水总量7.6%,耗水率23.1%。工业用水近年来略有下降,但水资源短缺问题仍然存在,尤其是沙漠戈壁等地带,水资源高效利用更需得到石化和化工等行业关注。
中国石化作为世界第一大炼油公司、第四大乙烯生产商,引领我国石化工业高质量发展义不容辞,节水工作也必须走在前列。据中国石化能源管理与环境保护部统计,2021年中国石化工业取水量比上年下降1.1%,非常规水资源使用量比上年增加2.6%,污水回用率同比提升10%;多家下属炼化企业被评为原油加工、乙烯生产、煤制烯烃等水效领跑者。
不久前,中国石化发布的《关于中国石化“十四五”节水工作的指导意见》指出,到2025年节水体制机制更加完善,节水技术不断创新,水资源节约和利用效率达到行业领先水平。实现该目标既是中国石化高质量发展的必然要求,也是央企“顶梁柱”责任担当的体现。
企业圆桌:科技与管理是驱动工业节水“双轮”
记者谭伟春对话5家水效领跑者企业相关负责人,他们是:
易 智 中天合创化工 分公司 副总经理
邬君波 镇海炼化机动部 党总支书记、 副经理
黄海鹏 茂名石化 生产管理部 副经理
李晨光 天津石化 生产部 公用工程专家
黄 伟 青岛炼化 设备工程部 公用工程专家
快来看看他们怎么说~
Q:5家企业都是水效领跑者标杆企业,请简要介绍一下各公司节水工作的亮点。
邬君波
镇海炼化节水水平在国内炼化行业处于领先地位。最大的亮点是引入城市中水,将其引入企业生产补水,应用了非常规水源,有效促进水资源梯级利用。
黄海鹏
茂名石化2021年非常规雨水回收量创历史新高,达到100.88万吨,首次突破100万吨;生活水用量99万吨,首次低于100万吨。“两个百万吨”充分展现了茂名石化在节水工作上的成效。最大亮点是茂名石化建成了双模除盐系统,对节水工作意义重大,对高盐中盐废水可以进行深度处理,回收了更多水资源,从根源上解决了回用难的问题。
李晨光
多年来天津石化一直致力于提升各项用水节水指标,以技术经济指标为推动力开展各项工作,2021年相关指标均创历史最好水平。主要的节水做法可以总结为“节流开源”,立足于用水装置内部挖潜,努力降低用水总量;积极开发利用淡化海水、市政中水非常规水资源。
黄伟
2021年,青岛炼化完成循环水旁滤系统使用高效纤维过滤器改造项目,提高炼油循环水质的同时实现节水。最大的亮点是从2017年开始使用城市精制中水,尤其是夏季用水高峰和重大活动期间,保证了工业水系统安稳运行。
易智
中天合创拥有中国石化首个大型“零排放”煤化工装置,单位产品水耗指标达到国内领先水平。内蒙古生态环境脆弱,水资源匮乏,2017年9月投产以来,累计投入近50亿元,应用先进的污水处理技术,从源头抓起不设任何排污口,实现污废水零排放。污水处理采用“预处理+多相组合膜生物反应器”水处理工艺。
Q:为什么能取得这些成效?公司提高水效的优势有哪些,如何发挥这些优势?
邬君波
镇海炼化充分认识到,水资源是宝贵而又稀缺的资源,是影响企业生存发展的制约因素,我们把生产过程节水和污水回收利用放在很重要的位置,愿意花更高的成本处理污水汽提装置脱硫净化水,使处理后的净化水能达到高压空冷水质标准,建设更高水质标准的污水处理装置,实现乙烯装置污水回用。同时,建立水务管理一体化思维,把新水、净水、循环水、污水、雨水等作为一体化资源去管理去利用。
黄海鹏
茂名石化大力宣传节水减排先进典型,大力奖励作出突出贡献的单位和个人,形成全员节水习惯。干部员工日常工作中,绝不放过现场跑冒滴漏,均能做到及时发现、及时处理,有效避免水资源浪费。茂名石化所在地雨水充足,雨水属于低硬度、低碱度的优质水,我们利用现有的雨水池对雨水进行收集沉淀过滤,回用至循环水场,降低新鲜水使用量。
李晨光
天津石化是集团公司最早开展污水回用研究的单位之一,并参与承担科技部“循环水高浓缩倍数节水运行”课题攻关。2009年百万吨乙烯千万吨炼油工程引入淡化海水为项目工业水源,成为当时国内最大的淡化海水工业用户。2012年成为行业内第一家引入市政中水作为工业水源企业。天津石化位于渤海之滨,具有利用海水的条件,市政中水水源与公司相隔仅数公里,使得天津石化开发淡化海水、市政中水等非常规水资源具有地理优势。
Q:各家公司节水工作面临的最大困难是什么,是如何克服的?
黄海鹏
茂名石化炼油部分循环水、新鲜水管线已经投用数十年,容易出现泄漏,同时,由于循环水、新鲜水管线大部分深埋地下,确定漏点位置难度较大。我们坚持强化全员节水意识,让员工主动排查寻找泄漏点;做优做细水平衡测试,采取先进手段查找系统泄漏点;全力争取总部等支持,逐步更换减薄的管线。
李晨光
面临的最大困难,是对突破性节水技术的渴求。为了能够持续提升节水工作水平,天津石化每年围绕节水工作设立科研课题,先后承担天津市节水减排科技创新工程重大专项和集团公司“化工板块节水减排”“外排污水提标”等几十个攻关项目,取得国家、天津市及集团公司多项科技进步奖和专利成果。
黄伟
青岛炼化地下水管网系统已经建成15年,设备红利期渐渐过去。除了加强巡查、更换重点部位管线,我们每年聘请一次专业查漏公司对地下管网进行查漏,每三年进行一次水平衡测试。2021年启动含盐污水深度提标改造和回用项目,目前可研报告已上报总部,计划2023年实施。该项目采用“臭氧接触氧化池+曝气生物滤池+双膜”处理工艺,实施后将有效提高污水处理场污水回用率。
Q:对于同类企业,您有哪些节水工作建议?
易智
煤炭资源和水资源是影响煤化工企业的重要资源。西北地区是煤化工产业集中地区,往往富煤少水,需要高度重视水资源高效利用。这既是节能降耗的需要,又是保护生态环境的需要。在生产过程中要加大对水处理系统的投入,提高装置建设标准,优化装置运行,应用新节水技术,充分利用内部水资源,项目建设时要留足污废水装置处理余量,以应对突发状况和极端工况。
邬君波
建议根据区域水资源现状和制约条件,采取技术和管理“双轮驱动”的方针开展节水工作,一方面积极研发利用先进节水技术,例如高盐废水深度处理回用技术、循环水凉水塔消雾模块,进行深度节水和回用;另一方面积极构建绿色管理体系,多水合一管理,建立企业内部水资源梯级开发利用机制。同时,应重点关注新类型水源开发利用,例如雨水回用、城市中水利用等。
李晨光
天津石化以前很重视制水单元的节水、末端污水回用,以后会更加关注源头节水、工艺端节水。源头节水在于从设计之初就选用节水设施、节水工艺、减排工艺,工艺端节水要注意设备选型、优水优用、梯级利用、合理使用。同时,建立“节能即节水,环保促节水”的大节水思维和理念,针对制水、用水、排水形成全流程节水工作思路和管控体系。
企业案例
镇海炼化:“人工降雨”实现消雾节水
3月14日,宁波市气温骤降10摄氏度,镇海炼化公用工程二部供水内操夏天辰按下按钮,几百米外的第三循环水场冷却塔百叶窗打开,水场“头顶”的白雾逐渐消失。
第三循环水场是镇海基地1号地块新装置冷却循环水场,源源不断的冷水从这里出发,进入装置冷却物料后变成热水,再返回这里被水场冷却塔冷却。然而,除了炎热的夏季,水塔总是顶着一头白雾。这是水场水在蒸发,蒸发消失的水占总用量的比例高达48%。
镇海炼化成立攻关组消除冷却塔白雾。消除白雾要么升温让它变成气体,要么降温让它变成水滴落下来。攻关组经过多方比较,最终决定在冷却塔中增加冷凝模块,设置百叶窗等设备,在冷却塔内模拟强对流环境,形成“人工降雨”,将原本要蒸发的水留在冷却塔内。
去年底,第三循环水场正式进入生产序列,新增的冷凝模块消雾节水成效显著,即使是最寒冷的三九天,也基本看不到白雾。据统计,应用冷凝模块的消雾节水冷却塔,消雾时间按照全年最低温的5个月计算,单塔月均节水2000吨以上。