湿式电除尘器的主要设备选型及特点
内除尘极是整台机器设备的关键,阳极管一组正六角形状,原材料均为非金属材料耐腐蚀,以环氧树脂为基材,CFRP为基础,具有优异的导电率,耐腐蚀能力强。放金属电极采用耐碱、耐腐蚀的2205不锈钢316。
左、右刹车气室均设置阴极构架,并用绝缘层箱固定、右、右充放电线固定不动。使用这种固定不动可靠性好,电晕线不易发生晃动。(3)放电级复合绝缘子采用暖风吹干,完成了绝缘层瓷罐和饱和状态湿烟尘的合理保护,避免了?绝缘层瓷罐回潮爬电,提高了电场运行的可靠性。(4)除尘器和除尘器排放级采用定时清理的方法,清理周期根据粉尘特性确定。采用耐腐蚀、高韧性的非金属材料实心旋涡喷头清洗喷头,清洗液与烟气旋流场分布均匀,保证了电场区的整体清理实际效果。(5)采用高压电源,二级工作电压达到80kV,额定工作电压2400MA,提高电场的工作电压和电流量,可快速融入烟尘排放过程中的工作状态,保证除尘高效。
二实际运行效果和功能测试。
2.1运转。
一烧型360m2烧结机湿式电除尘器于20186月宣布投资投产,前期投入设备,电场运行平稳。运转三个月后,电场二次工作电压及二次电流量发生波动,关机维修时对湿式电除尘器内部设备进行检查,发现阴极网有积尘浸蚀的情况,大家随后对加工工艺运行进行调整。
增加一烧烟气脱硫泥浆的污水用量,使每日外卖烟气脱硫污水量从原来的72m3提高到110M3。
…脱硫塔浆体中氯离子浓度从原来的80000Mg/L降到20000Mg/L以下,由于浆体中氯离子浓度降低而引起的极线浸蚀现象。在自喷式加工工艺离心泵后加装增压阀,提高自喷式工作压力,使自喷式工作压力从原来的0.2Mpa提高到0.3Mpa,并增加清洗幅度。到目前为止,加工工艺调整后运行时间超过一年,四个电场系统分区运行主要参数稳定,二级电压范围50~70kV,二级电流范围1000~2000MA。利用烧结机构的定修时间,多次对湿式电除尘器内的机械设备进行全方位的检查。阳极氧化控制模块导电玻璃钢防腐材料外表完好,阴极系统软件、清洗管道、喷头、梁板等设备均未再出现腐蚀。阴极网上有少量积尘,阳极网上基本无粘灰,除灰实际效果平稳。
2.性能测试。
今年,第三方检测机构已多次对湿式电除尘器排污进行检测。考虑到≤50mg/Nm3设计方案的环保标准,湿式电除尘器入口入口烟尘平均排放浓度为8mg/Nm3。此外,每小时在线监测的数据信息今年以来没有出现超标准情况,均小于50mg/Nm3。