电除尘器运行故障实例分析
电除尘器运行故障实例分析
摘要 :文章介绍了某电厂 #5 机组电除尘器在超低排放改造后出现的一起电除尘器运行故障, 通过对该故障的分析,总结了在满足机组燃煤经济性及超低排放的大前提下,除尘设备安全稳定运行的经验和教训。
关键词 :超低排放 ;电除尘器 ;MGGH ;电晕闭塞 ;运行故障
故障状况
某电厂 #5 炉电除尘器一、二电场的多台高频电
源相继出现“输出开路”故障跳闸,检查高频电源无异常,报警复位后可投运,但电源二次电压接近额定,二次电流低于 100mA,运行一段时间后继续“输出开路”跳闸,如此反复,最终机组停磨、降负荷后, 电场的参数慢慢恢复正常。
故障背景
该电厂 #5 锅炉为超临界参数变压运行直流锅炉,
单炉膛、一次再热、四角切圆燃
型的除尘器,双室四电场结构,2007 年 12 月正式投产。根据《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223―2011) 的要求,自 2014 年 7 月 1 日起长三角重点地区执行电厂出口烟气粉尘排放浓度不超过 5mg/Nm3 标准。为满足新的排放要求,公司对 #5 机组先后进行了电除尘器的高频电源改造、电除尘旋转极板改造、MGGH 改造以及湿式电除尘改造。改造后,#5 锅炉的电除尘各电场的电源额定二次参数分布见表 1 ;
#5 锅炉电除尘器各电场的阴极线形式配置情况见表 2。
表 1 #5 炉电除尘器的电源容量分布
烧方式、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架,悬吊结构Π 型锅炉,燃用神华混煤。锅炉的最大连续蒸发量为 1950t/h,与汽轮机的 VWO 工况相匹配。#5 锅炉电除尘器本体采用 2 台型号为 2FAA4×30M-2×144-150-A2
项目 一电场 二电场 三电场 四电场 旋转极板A1 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV A2 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV B1 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV B2 1600mA/72kV 1600mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV 1200mA/72kV
表 2 #5 炉电除尘器阴极线类型分布
一电场 二电场 三电场 四电场 旋转极板A1 芒刺线 螺旋线 螺旋线 螺旋线 芒刺线A2 芒刺线 螺旋线 螺旋线 螺旋线 芒刺线B1 芒刺线 螺旋线 螺旋线 螺旋线 芒刺线B2 芒刺线 螺旋线 螺旋线 螺旋线 芒刺线
故障分析
根据现场运行情况的参数,除尘器所有的一、二
电场,包括部分三电场的运行参数都有一个共同特点: 二次电压非常高,二次电流都很低。这是典型的电场电晕封闭现象。
所谓电晕封闭,是指当进入电除尘器的含尘气流的微小颗粒浓度高时,荷电尘粒所形成的电晕电流不大,但所形成的空间电荷较大,进而抑制电晕电流的产生。当含尘量大到某一数值时,尘粒在电场中几乎不能得到电荷,电晕电流减小至零,电晕现象消失, 电除尘器失去除尘作用,此为电晕封闭。
而发生电晕封闭时,由于除尘器内粉尘的浓度很高,导致极线的起晕电压升高。当满足高频电源设定的U2>65kV、I2<6% 的报警条件时,触发输出开路故障, 电源跳闸。当一电场电源跳闸失去除尘的作用时,二电场粉尘浓度升高,由于二电场配置的极线放电能力比一电场差,导致二电场也发生电晕封闭,引起高频电源运行参数变化,甚至发生输出开路跳闸。
故障原因分析
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- 电场粉尘浓度升高
故障前,#5 机组负荷 560MW,A/B/D/E/F
所以负离子在电场中的运动居于主导地位。通过电场的粉尘微粒捕获负离子后,成为带负电荷的粒子向收尘极运动,这种带电微粒的运动速度很慢(只有每秒几厘米),会在电场中形成空间电荷。当烟气的含尘浓度较低时,空间电荷形成的电场强度小, 电晕极与收尘极之间的电场仍然起主导作用,带电粉尘微粒受到此电场力的作用而加速向收尘极移动, 最终吸附在收尘极上。但当气体含尘量过大时,空间电荷形成的电场强度会变大,两个电场叠加会导致电晕区的电场强度减小,电晕受到抑制,电晕电流几乎降低到零[1]。这是导致除尘器故障的主要原因。
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- 电场起晕电压升高
MGGH 又称低低温烟气处理系统,作为一种新型高效的环保工艺系统,具有提高除尘效率、消除烟囱“冒白烟”等优点,克服了传统 GGH 易堵塞和SO2 泄露等问题。其工艺流程见下图。
MGGH-H/E(热媒水热量回收系统)设置在空预 器之后,使电除尘器入口的烟气温度降低,可提高除尘器处理烟气的性能。MGGH-R/H(热媒水热量再热 系统)设置在脱硫吸收塔出口,通过密闭循环流动的热媒水,用从降温换热器中获得的热量去加热经过湿
故障当天,机组的加仓煤种以蒙泰混
磨运行。
-5500 及蒙混
式除尘器后的烟气,使其温度升高到 80℃左右。按
此流程,烟气经过 MGGH 后,温度从 120℃~ 130℃
2 煤为主,其灰分为 19.75、硫分为 0.24,E\F 磨燃烧的是污泥煤。高灰分燃煤外加两磨燃烧污泥煤,直接导致了电除尘器入口的粉尘浓度非常高。
在除尘器内,电晕极(阴极线)和收尘极(阳极板) 所形成的非均匀电场中,气体发生电离。电离产生的正离子向电晕极运动,电离产生的负离子(包括电子)向收尘极运动。由于晕外区比电晕区大得多,
降至 90℃左右,烟气中的 SO3 与水蒸气结合,生成硫酸雾。由于此时烟气还未进入除尘器,硫酸雾先被烟气中的粉尘颗粒吸附,随后进入除尘器。由于硫酸雾能大幅降低粉尘的比电阻,在一定程度上提高了除尘器的收尘效率 [2]。
MGGH 作为一种提高除尘效率的新型方案,有优点,如降低了烟气温度、使烟气中含水量增加,从
#5 炉 MGGH 流程图
热煤水泵
烟囱
换热器
湿电
吸收塔
电除尘
换热器
空预器
而使烟气中的含硫气体附着在粉尘的表面,降低粉尘的比电阻,提高除尘器的除尘率。也有缺点,如由于烟气温度降低,给除尘器带来一些其他的问题。
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- 低低温对粉尘浓度的影响
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烟气温度降低,在压力不变的情况下,会使烟气的体积减小。由于粉尘是固体状态,所以燃烧同样的燃煤,使用低低温之后进入除尘器的粉尘浓度会增加, 加重了除尘器的负担。
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- 低低温对极线起晕电压的影响
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由 Peek 公式可知,空气中极线起晕的电场强度
Ec 公式为 :
会被动的导致电场所需要的电源容量增加,一定程度上导致了此种二次电压变高,二次电流降低的情况。
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- 振打系统配置不合理
振打系统是电除尘器系统中比较重要的部分,也是调节除尘器效率的有效手段。如果电除尘器的集尘极上有过多的粉尘堆积,会改变电场内部的工作条件, 影响到粉尘的驱进速度,进而影响除尘效率,甚至引起“反电晕”现象的发生。若电晕极有过多的粉尘堆积,会降低电场强度,造成电源闭塞等一系列不正常状况,影响除尘效率。所以,保证除尘器振打系统工作正常是保证除尘器正常工作的重要因素。
该 #5 锅炉电除尘器的振打系统仍然使用的是振打锤式振打系统,其中阴极振打位于除尘器顶部,用
?? = 1T3/T
式中 :
4 1P/ 4
3
P
于敲打阴极框架 ;阳极振打位于除尘器阳极板底部框架,用于敲打与阳极框架相连的承击毡。其中各电场振打的时序见表 3。
a—电晕线半径,m ;
m—相极对线空粗气糙密系度数;; Ec—起晕电场强度,v/m ;
δ—
T0―开式 273.15,K ; T—实际温度,K ; P0—标准大气压,Pa ; P—实测大气压,Pa ;
对上式进行积分可得到起晕电压值 Vc 公式为 :
式中 :
b—阴极到阳极的距离,m ;
m—极限粗糙系数,一般为 0.5 ~ 0.9[3]。
由此可知,在其他条件一定的情况下,δ(相对空气密度)会影响极线的起晕电压。在低低温的条件下,δ 的值会变大,因此电场的起晕电压也会升高,
随着国家环保标准的不断提高,各种提高除尘效率的方法不断涌现,直接导致除尘器各电场(特别是一、二电场)的收尘量大大增加,因此原来的除尘标振打时序也不再适用,合理调整振打的时序势在必行。
随着高频电源的应用,各电场电源容量的提升, 各电场的运行电压会有一定程度的提升。另外由于MGGH 的投用,极线的起晕电压进一步升高,也进一步提高了电源的运行电压。高电压虽然有利于提高收尘效率,但是由于除尘器的振打系统也是在高频电源运行期间工作的,此时极板间更高的电压会形成更强电场,在此作用下极板上的带电粉尘粒子的附着力更强,振打清灰时粉尘更难被全部清理下来,粉尘也就更容易在收尘极和阴极线上堆积,影响除尘器的正常工作。粉尘大量在阴极线上堆积会造成“阴极线肥大”,引起电晕闭塞,进而影响电除尘器的除尘效率 [4]。当然,随着降压振打技术的引入,由振打系统引起的
表 3 电除尘器振打时序表
一电场 二电场 三电场 四电场 五电场
电场
阴极 阳极 阴极 阳极 阴极 阳极 阴极 阳极 阴极 阳极
振打时间 /s 150 150 150 150 150 150 150 150 150 无
停止时间 /s 450 300 750 600 1050 900 1350 1200 1650 无
电晕闭塞现象将会显著改善。
5 结 语
随着环保排放要求的提高,各电厂不断引进新技
术来提高除尘设备的除尘效率,以满足排放的要求, 如 MGGH 技术。但是 MGGH 技术在国内的推广时间并不长,还普遍缺乏运行经验。MGGH 可在一定程度上提高除尘的效率,但 MGGH 在投运中会产生哪些问题及负面影响,目前还不明确,除了已知的低温腐蚀外,造成除尘器压力增大也是一个方面。另外, 随着各电厂对燃煤经济性研究的深入,烧褐煤甚至污泥煤也将是一种常态,在这种背景下,如何确保除尘设备的安全、稳定运行就显得尤为重要,需要从这种设备的异常工况中总结经验教训,分析原因,摸清规律,制定相应的应对措施,才能更好地适应环保的新要求。
参考文献 :
- 赵祝三 . 电除尘器电晕线放电性能的研究 [C]. 安徽电力技术情报 ,1995,5 :17-18.
- 龙辉,王盾,钱秋 . 低低温烟气处理系统在 100MW 超超临界机组中的应用探讨 [J]. 电力建设,2010,3(12):70-72.
- 王清亮 ,张璐 . 空气湿度对导线电晕起始电压的影响 [J]. 电力建设,2009,30(8):38-41.
- 白国钢 . 200 MW 机组电除尘器的优化改造 [J]. 华电技术,
2011,33(10):72-76.
Case Analysis of the Running Fault of Electrostatic Precipitator (ESP)
HAO Jia1, ZHENG Li-cheng2, YU Sai2
(1. Jiangyin Ligang Power Generation Co., Ltd, Wuxi Jiangsu 214444;
2. Zhejiang Doway Advanced Technology Co., Ltd, Jinhua Zhejiang 321031, China)